알루미늄 다이캐스팅의 수축 다공성


알루미늄 합금 다이캐스팅 엔진 크랭크케이스의 수축 다공성 솔루션

수축 다공성은 알루미늄 합금 다이캐스팅의 일반적인 내부 결함으로, 벽이 두꺼운 부분이나 핫스팟에서 흔히 발견됩니다. 경미한 수축은 일반 부품에는 영향을 미치지 않을 수 있지만 엔진 오일 통로와 같이 누출 위험이 있는 중요한 부품에는 허용할 수 없습니다. 이 문서에서는 실제 엔진 크랭크케이스의 예를 사용하여 수축이 어떻게 발생하는지 살펴보고 실질적인 해결 방법을 보여줍니다.

수축 다공성의 원인은 무엇인가요?

How shrinkage porosity formed
수축 다공성은 용융 알루미늄이 수축하는 부피를 채울 충분한 재료 없이 고형화될 때 발생합니다. 주요 원인은 다음과 같습니다:

  • 고르지 않은 금형 온도: 그라데이션이 좋지 않으면 고르지 않은 응고로 이어집니다.
  • 금속 공급 부족: 얇은 케이크 또는 저압 제한 보정.
  • 핫스팟: 두꺼운 벽이나 날카로운 모서리는 열을 가두어 응고를 지연시킵니다.
  • 좁은 문: 작은 내부 게이트가 조기에 굳어져 압력 전달을 차단합니다.
  • 저압: 약한 주조 압력으로 빈 공간을 채우지 못합니다.

즉, 금형이 고르지 않게 냉각되거나 압력이 모든 영역에 도달하지 못하면 수축 기공이 형성됩니다.

사례 연구: 엔진 크랭크케이스 수축

뵐러 28,000kN 기계에서 주조된 알루미늄 합금 엔진 크랭크케이스(ADC12, 6.3kg)는 두 번째 크랭크축 베어링 오일 통로 부근에서 구멍에서 8mm 떨어진 곳에 수축 다공성이 나타났습니다. X-레이 결과, 오일 플러그 근처에서 냉각되지 않은 22mm 두께의 벽 영역에 폭 10mm의 타원형 기공이 발견되어 금형 온도를 상승시켰습니다. 이로 인해 오일 누출 위험이 있었고 2017년에는 5%의 스크랩률이 발생했습니다.

Shrinkage Porosity in Crankcase
Alt: 최적화 전 오일 통로 근처의 수축 다공성을 보여주는 엔진 크랭크케이스.

어떻게 해결하나요?

수축을 해결하려면 금형 설계, 냉각 및 압력을 목표로 하는 단계별 접근 방식이 필요했습니다.

1단계: 프로세스 매개변수 조정

초기 점검 결과 4mm 게이트, 40m/s의 주입 속도, 25mm 케이크, 60MPa의 압력이 적절해 보였습니다. 약한 압력 보정이 의심스러워졌습니다:

  • 압력이 90MPa로 증가했습니다.
  • 케이크를 30mm로 두껍게 만듭니다.

소규모 배치 테스트에서 스크랩률이 5%에서 4.8%로 감소했는데, 이는 프로세스 조정만으로는 충분하지 않음을 시사합니다.

2단계: 금형 냉각 최적화

shrinkage porosity cooling
두꺼운 벽(22.6mm)과 높은 금형 열(분사 후 272°C)로 인해 냉각이 고르지 않게 이루어졌습니다. We:

  • 냉각 채널이 표면에서 20mm에서 12mm로 깊어졌습니다.
  • 따르는 온도를 675°C에서 645°C로 낮췄습니다.
  • 결함 지점에서의 스프레이 시간이 2초에서 3초로 연장되었습니다.

금형 온도가 200°C로 떨어지면서 스크랩률이 4%로 감소했습니다. 개선되었지만 해결된 것은 아닙니다.

3단계: 돌출 핀 추가

Extrusion Pins
두꺼운 벽이 여전히 늦게 굳어져 게이트가 동결된 후 압력 보상이 차단되었습니다. 2차 가압을 위해 결함 영역 근처에 두 개의 압출 핀을 추가했습니다:

  • 작동 방식: 핀은 미니 사출 헤드처럼 작동하여 초기 충전 후 압력을 가하여(15mm 깊이, 2.5초 지연) 금속이 굳으면서 빈 공간을 채웁니다.
  • 결과: 불량 부품의 기공이 더 작고 희귀해지면서 불량률이 4%에서 0.2%로 급감했습니다.

Optimized Crankcase X-Ray
Alt: 엔진 크랭크케이스 최적화 후의 X-레이 사진으로, 수축 다공성이 없는 조밀한 구조를 보여줍니다.

주요 내용

  1. 형성되는 이유: 압력이 응고 수축을 보상할 수 없는 두껍고 뜨거운 영역에 수축이 발생합니다.
  2. 기본 수정 사항: 압력, 케이크 두께, 냉각을 조절하여 문제를 완화하세요.
  3. 궁극의 솔루션: 압출 핀은 후기 단계의 압력으로 두꺼운 영역을 대상으로 하여 결함을 거의 제거합니다.

핀 깊이(15mm), 지연(2.5초), 수명(8000주기)을 최적화한 후 스크랩률은 0.2%로 안정화되었습니다. 심천 유게는 이러한 실용적인 솔루션을 적용하여 핵심 부품의 고품질 다이캐스팅을 보장합니다.

Shawn 아바타

저는 활기찬 두 살배기 아이의 아빠이자 아름다운 삼협곡 마을 출신인 숀입니다. 저는 가전제품 담당자로 일하면서 대담한 아이디어가 스타 제품이 되는 것을 목격했습니다. 이 블로그를 통해 소비자용 다이캐스팅에 대한 인사이트와 실제 사례를 공유하며 함께 영감을 얻고 성장하기를 희망합니다!


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